今年以來,漢鋼公司煉鐵工序直面“原燃料質(zhì)量波動”與“成本壓力陡增”的雙重挑戰(zhàn),以“精細管控與系統(tǒng)創(chuàng)新”為雙輪驅(qū)動,在逆境中實現(xiàn)指標躍升,不僅展現(xiàn)出強勁的生產(chǎn)韌性,更為企業(yè)競爭力提升積蓄了持久動能。
精管控穩(wěn)根基:筑牢降本增效壓艙石
面對入爐原燃料質(zhì)量波動加劇、品位持續(xù)降低的難題,煉鐵工序以“刀刃向內(nèi)”的決心推進精細管控,將“向管理要穩(wěn)順、向細節(jié)要效益”貫穿于生產(chǎn)全流程,通過技術優(yōu)化與過程把控的深度融合,為高爐經(jīng)濟冶煉筑牢根基。
為破解原燃料質(zhì)量不穩(wěn)定的核心難題,煉鐵工序組織技術人員主動出擊,結合高爐原燃料條件、設備運行狀況,針對不同階段的配比、參數(shù)及入爐質(zhì)量,反復推演核算并跟蹤驗證。這種“不等不靠”的攻堅姿態(tài),讓1# 高爐在復雜條件下始終保持爐況穩(wěn)定順行。
“近階段我們緊盯提產(chǎn)、降本、增效關鍵點,狠抓生產(chǎn)組織與過程控制,1#高爐經(jīng)濟技術指標持續(xù)提升。” 煉鐵廠技術骨干的話語,印證了精細管控的實效。通過穩(wěn)定爐內(nèi)上下部氣流、焦炭經(jīng)濟結構,維持低配礦成本與高綜合負荷,煉鐵工序有效提升了高爐抗風險能力,為后續(xù)指標突破奠定了堅實基礎。
系統(tǒng)創(chuàng)新激活力:關鍵參數(shù)實現(xiàn)歷史性突破
“過去想都不敢想的參數(shù),如今成了常態(tài)操作值。” 煉鐵工序1#高爐主控室工長許巖望著屏幕上的數(shù)字,難掩技術攻關帶來的自豪。這一歷史性突破的背后,是1#高爐以系統(tǒng)思維破解瓶頸、用創(chuàng)新激活效能的生動實踐。
在“大風量、大富氧、大噴煤”技術路徑引領下,一系列關鍵參數(shù)實現(xiàn)突破性提升:爐頂壓力提升 5KPa,加深煤氣穿透深度;高爐風量增加 150m³/min,保障爐內(nèi)反應供氧充足;煤氣利用率較之前提升3% 以上,為燃料比下降提供關鍵支撐……面對系列參數(shù)變化,操作技術團隊始終保持 “如履薄冰”的謹慎,憑借多年積累的實戰(zhàn)經(jīng)驗與實時數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng),對風量波動、煤氧配比、料面壓差等關鍵指標進行毫秒級追蹤。當系統(tǒng)顯示某一參數(shù)出現(xiàn)微小偏移趨勢時,立刻通過“小步頻、精準化”的微調(diào)手段介入,在“防患于未然”中杜絕了大的爐況波動,牢牢守住“全風量穩(wěn)定、爐況長期順行”的底線。
協(xié)同發(fā)力開新局:“經(jīng)濟冶煉” 積蓄長遠動能
高爐參數(shù)的全面突破與指標持續(xù)優(yōu)化,是煉鐵工序系統(tǒng)性推進“經(jīng)濟冶煉”戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。通過精細管控與系統(tǒng)創(chuàng)新的協(xié)同發(fā)力,該工序不僅實現(xiàn)了鐵水質(zhì)量穩(wěn)步提升,更推動鐵前成本顯著優(yōu)化,為企業(yè)抵御市場風險、提升整體效益注入強勁動能。
“指標突破的背后,是精細管理與技術創(chuàng)新的深度融合。”從原燃料進場的細致篩查,到高爐內(nèi)每一處狀態(tài)的精準把控,管理的觸角延伸到鐵水冶煉的每個環(huán)節(jié)。這種“管理打底、技術賦能”的模式,讓高爐在當前外圍條件下依舊保持穩(wěn)定順行,既打破了傳統(tǒng)冶煉的指標局限,又為“經(jīng)濟冶煉”鋪就了可推廣的實踐之路,讓精細與創(chuàng)新成為鐵前生產(chǎn)提質(zhì)增效的雙輪驅(qū)動。(漢鋼公司 何光釗 鄧鐵拓)