在機(jī)器轟鳴的軋鋼廠房中,龍鋼公司一線員工們總愛(ài)湊在一起“嘮嗑”,但,他們不是閑聊家常,而是琢磨怎么讓設(shè)備“少生病”、讓費(fèi)用降下來(lái)。他們用實(shí)際行動(dòng)證明降本增效不是喊口號(hào),而是藏在每個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)里的“繡花功夫”。
3毫米的“無(wú)聲革命”
“班長(zhǎng),這個(gè)月已經(jīng)3次換調(diào)控器芯了!”維修工張立拿著磨損的備件,滿臉無(wú)奈地向班長(zhǎng)張凱迪說(shuō)道。最近,9架軋機(jī)的溫控器頻繁“鬧脾氣”,成了維修工們的棘手難題。
原來(lái),經(jīng)過(guò)軋機(jī)的軋件棱角鋒利,每次經(jīng)過(guò)都會(huì)磨損調(diào)控器芯,導(dǎo)致備件10天就得換一次。張立邊思索邊掏出粉筆,在軋件與調(diào)控器的接觸點(diǎn)仔細(xì)做著標(biāo)記。經(jīng)過(guò)兩天的觀察,他發(fā)現(xiàn)磨損集中在芯體底部5毫米區(qū)域,瞬間,他靈感閃現(xiàn),興奮地大喊:“有辦法了!”說(shuō)干就干,他先精準(zhǔn)測(cè)量溫控器出口底板延長(zhǎng)段并開(kāi)孔,接著鑲嵌上一塊比接觸點(diǎn)高3毫米的耐磨板。這看似微不足道的錯(cuò)位設(shè)計(jì),效果卻超乎想象,軋件棱角從“直接碾壓”變?yōu)?ldquo;擦邊滑過(guò)”,調(diào)控器芯的磨損量降低了60%。改造后,每年可節(jié)約調(diào)控器芯24個(gè),節(jié)約備件費(fèi)用2萬(wàn)元。
廢舊水管的“逆襲”
導(dǎo)衛(wèi)班長(zhǎng)劉東亞彎腰撿起一根損壞的冷卻水管,敲了敲光滑的管體感嘆道:“管身還能用,只是噴嘴壞了,就這么扔了太可惜了!”“把噴嘴拆下來(lái)?yè)Q新的!”劉東亞帶著徒弟段輝翻出備件區(qū)的不銹鋼邊角料,用割槍加熱后手工鍛打。火星四濺中,他們對(duì)照舊噴嘴的弧度,用手錘一點(diǎn)點(diǎn)敲打出導(dǎo)流曲面,“段輝,量量這個(gè)角度對(duì)不對(duì)?”“焊接時(shí)注意保持水平,防止噴射角度偏斜。”師徒倆邊操作邊討論,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),自制噴嘴通過(guò)了水壓測(cè)試,噴水均勻度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。修復(fù)好的水管上線當(dāng)天,劉東亞專注地守在軋機(jī)旁觀察,看著冷卻水均勻地噴灑在軋輥上,他才滿意地離開(kāi)了。到了值班室后,他掏出小本本算了筆賬:每月2根報(bào)廢水管,修好后能省2830元,一年就是3萬(wàn)元。
值得一提的是,如今導(dǎo)衛(wèi)班的工具柜里,整整齊齊碼放著班組成員自制的噴嘴備件,其他班組員工路過(guò)都會(huì)調(diào)侃:“劉東亞,你們班快成‘水管醫(yī)院’了。”
快接頭的“二次就業(yè)”
點(diǎn)檢員李煜在整理備件維修區(qū)時(shí),突然靈機(jī)一動(dòng):“這些接頭還能用。破損的軟管主體得交廢,但DN32以上的快接頭完好率達(dá)80%。要是把這些接頭拆下來(lái),焊上10公分的焊管,不就能做成生產(chǎn)急需的C型母頭了?”
班后會(huì)上,他果斷地說(shuō)出了自己的想法,大家紛紛響應(yīng),“試試DN50的接頭能不能改?”“先切兩根焊管做試驗(yàn)!”大家圍在一起,你一言我一語(yǔ)。很快,“切割—打磨—焊接”三步改造法在班組誕生。經(jīng)過(guò)4次工藝調(diào)整,自制C型母頭各項(xiàng)性能達(dá)標(biāo),完美替代采購(gòu)件。此辦法一出,班組每月能從25根報(bào)廢軟管里制作出20個(gè)快接頭,年可節(jié)省4000余元,工作效率也大幅提升,3分鐘就能從維修區(qū)搬上生產(chǎn)線,既應(yīng)急又及時(shí)。軋鋼工葛輝說(shuō):“上次精軋區(qū)管道故障,多虧提前備好了自制接頭,5分鐘就恢復(fù)了生產(chǎn),效率高多了!”
從設(shè)備改造到廢料重生,從技術(shù)攻堅(jiān)到效率突圍,這里沒(méi)有豪言壯語(yǔ),只有把“試試看”變成“一定行”的較真。龍鋼公司一線員工們立足崗位,時(shí)時(shí)秉持創(chuàng)新理念,人人爭(zhēng)當(dāng)降本先鋒,用實(shí)際行動(dòng)助力企業(yè)打贏扭虧脫困翻身仗。(龍鋼公司 杜婕)